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aao工艺泥龄控制到多少最合适

发布时间: 2022-10-23 09:09:55

A. 污水处理中常见的工艺原理及其主要的特点和运行参数。(如AAO、SBR、AB等)

倒置 A AO 工艺具有以下特点[4]:①缺氧区位于工艺系统首端,优先满足反硝化碳源需求,强化了处理系统的脱氮功能;②所有的回流污泥全部经过完整的厌氧释磷与好氧吸磷过程,具有“群体效应”,同时聚磷菌经过厌氧释磷后直接进人生化效率较高的好氧环境,其在厌氧状态下形成的吸磷动力可以得到充分利用,提高了处理系统的除磷能力;③通过取消初沉池或缩短初沉池停留时间,不仅增加了系
统脱氮除磷所需的碳源,而且提高了处理系统内的污泥浓度,强化了好氧区内的同步反硝化作用,进一步缓解了处理系统内的碳源矛盾,提高了处理系统
的脱氮除磷效率;④将常规AZ/O工艺的混合液回流系统与污泥回流系统合二为一组成了唯一的污泥回流系统,工艺流程简捷,运行管理方便,占地面积减少;⑤与常规AZ/O工艺相比,倒置AAO工艺的流程形式和规模要求与传统法工艺更为接近,在老厂改造方面更具推广优势。
运行参数如下:进水流量为132 00一148 80m 3/d,BO D污泥负
荷为0.08一0. 15 kgBOD,/(kgMLSS·d),泥龄为17.0 d ,M LSS为3.8扩L,好氧段DO为1.0一2.0mg/L,污泥回流比为100%

SBR工艺是通过时间上的交替来实现传统活性污泥法的整个运行过程,它在流程上只有一个基本单元,将调节池、曝气池和二沉池的功能集于一池,进行水质水量调节、微生物降解有机物和固、液分离等。经典SBR反应器的运行过程为:进水→曝气→沉淀→滗水→待机。
运行参数:充水时间,一般取1~4h。 反应时间,一般在2~8h,Nv=0.1~1.3kgBOD5/(m3·d)

氧化沟:氧化沟法由于具有较长的水力停留时间,较低的有机负荷和较长的污泥龄。因此相比传统活性污泥法,可以省略调节池,初沉池,污泥消化池,有的还可以省略二沉池。氧化沟能保证较好的处理效果,这主要是因为巧妙结合了CLR形式和曝气装置特定的定位布置,是式氧化沟具有独特水力学特征和工作特性
运行参数:最低流速应为0.15m/s,不发生沉积的平均流速应达到0.3~0.5m/s。氧化沟的曝气设备一般为曝气转刷和曝气转盘,转刷的浸没深度为250~300mm,转盘的浸没深度为480~ 530mm。

AB工艺的主要特征是:
1.A级污泥负荷很高,B级污泥负荷较低。
2.A级和B级的微生物群体特性明显不同,并通过互不相关的两套回流系统严格分开。
3.不设一沉池,使A级成为一个开放性的生物动力学系统。
4.A级可以根据污水组分的不同实行好氧或缺氧运行。
运行参数:
级别 F/M 水力停留时间h MLSS g/L 泥龄 DO
A级 2~6 0.5 2.0 4~10h 0.2~0.7
B级 0.10~0.30 2~4 3.5 15~20d 0.7~1.5

B. “污泥泥龄”是怎样确定的如何来控制

确定污泥泥龄需要知道需要控制的曝气池污泥浓度MLSS,这个确定了(也就是池内一共多少污泥确定了),就可以通过调节排泥量来计算污泥龄(排光所以污泥需要的时间)了。
泥龄的控制是需要根据处理目的来的,股神说的对。如脱氮工艺要求泥龄大于10天,而除磷工艺低于10天,脱氮除磷工艺一般15-20天。

污泥龄(Sludge Retention Time)是指在反应系统内,微生物从其生成到排出系统的平均停留时间,也就是反应系统内的微生物全部更新一次所需的时间。从工程上说,在稳定条件下,就是曝气池中工作着的活性污泥总量与每日排放的剩余污泥数量的比θc。

C. 什么是污泥泥龄

污泥龄=活性污泥系统污泥总量/系统排出的污泥量
其实泥龄的选取是根据经验值选的,增值系数和衰减系数都是经验值。如AAO工艺在8天左右,氧化沟15d,若是除磷要求高的话,泥龄就不宜过长,脱氮要求高,泥龄就相应的加大。污水中含有有机物和无机物,有机物里也有可降解和不可降解的两种,再加上污泥吸附等因素,泥龄长了污泥会老化,微生物活性会降低,应适当排泥。
从你给的数据看,MLSS不是很高,泥龄应该不是很长,泡沫和浮渣也可能跟水质有关,近期水质数据是否正常?

D. aao污泥负荷是多少

污泥负荷40-60%合适;不同的水厂有不同的负荷,根据水质水量,一般情况下0.5-0.7KGBOD/(MLSS*d) ;(注:来自《水污染控制技术》)

E. 污水处理中的" 倒AAO工艺"说明,谢谢

http://down.sinoaec.com/tech/detailprof46081GP.htm
倒置A2/O工艺的原理与特点研究
摘要:通过短时厌氧环境的生化特性、厌氧/缺氧环境倒置效应和小型系统平行对比试验,较系统地研究了倒置a2/o工艺的原理和工艺特点。指出:聚磷菌厌氧有效释磷水平的充分与否,并不是决定其在后续曝气条件下过度吸磷能力的充分必要条件。推进聚磷菌过度吸磷的本质动力与厌氧区hrt和厌氧环境的厌氧程度有关。

关键词:污水处理 脱氮 除磷 倒置a2/o工艺

principle and characteristics of reversed a2/o process
zhang bo 1,gao ting yao 2
(1departof environeng,qing construction institute,qing 266033,china;2 state key labof pollution control and resource reuse,tongji univ,shanghai 200092, china)

abstract:the biochemical characteristics of short time retention in anaerobic zone and sequence reversing of anaerobic and anoxic zones on phosphorus release and uptakewere studied in bench scale experiments the results showed that:(1) the effective phosphorus release, fully or not, is not the sufficient and necessary condition deciding the ability of excess puptake to a certain extent,a relativelylonger hrt and a more sufficient anaerobic environment proce a stronger potential of excess puptake in the following aerobic condition(2) a much better effect of n-p removal can be obtained in biological nutrient removal process by reversing the position of anaerobic and anoxic zones and turning into reversed a2/o process its phosphorus and nitrogen removal rates are markedly higher thanthat of conventional a2/o process, whereas the cod removal rates are about equal
keywords: wastewater treatment;nitrogen removal;phosphorus removal;reversed a2/o process

常规生物脱氮除磷工艺呈厌氧(a1)/缺氧(a2)/好氧(o)的布置形式。该布置在理论上基于这样一种认识,即:聚磷微生物有效释磷水平的充分与否,对于提高系统的除磷能力具有极端重要的意义,厌氧区在前可以使聚磷微生物优先获得碳源并得以充分释磷〔1〕。但是,①由于存在内循环,常规工艺系统所排放的剩余污泥中实际上只有一少部分经历了完整的释磷、吸磷过程,其余则基本上未经厌氧状态而直接由缺氧区进入好氧区,这对于除磷是不利的;②由于缺氧区位于系统中部,反硝化在碳源分配上居于不利地位,因而影响了系统的脱氮效果;③由于厌氧区居前,回流污泥中的硝酸盐对厌氧区产生不利影响,为了避免该影响而开发的一些新工艺(如uct等)趋于复杂化;④实际运转经验表明,按照缺氧—好氧两段设计的脱氮工艺系统也常常表现出良好的除磷能力〔2、3〕。因此,常规生物脱氮除磷工艺(a1/a2/o)布置的合理性值得进一步探讨。

1 材料与方法

活性污泥取自污水生物脱氮除磷小型试验系统,污水取自实际城市污水。污水和污泥的性质见表1。

表1 污水和污泥的性质 污水 污泥
cod(mg/l) 400-800 mlss(g/l) 3.0-4.0
bod5(mg/l) 150-450 vss/ss 0.60-0.64
tn(mg/l) 45-65 n含量(mgn/gvss) 110-130
tp(mg/l) 2.5-10.0 p含量(mgn/gvss) 48-60
vfa(mg/l) 25-173 svi 180-230

2 试验结果与讨论

2 1短时厌氧环境及其对聚磷菌的影响
短时厌氧环境在生物脱氮除磷系统中具有关键性作用,本试验目的是考察短时厌氧环境的生化特性及其对聚磷菌释、吸磷行为的影响。�
①试验采用2只完全相同的有机玻璃柱,有效体积均为30 l(见图1)。柱1装有随中心轴一起转动的弹性立体填料,柱2不装填料,由搅拌桨搅拌。电机转速为15~20 r/min,柱上方均设有盖板。

柱1作挂膜运行,hrt=20~30 h,温度为24~29℃。为了单独考察城市污水在短时厌氧环境污水中vfa的变化,试验未引入小试系统活性污泥。柱内微生物完全为厌氧环境下由污水自然接种生长起来的厌氧或兼性细菌,显然其厌氧程度较一般脱氮除磷系统的厌氧区更为充分。柱2作为对比,未作任何处理。正式试验时,将两柱瞬时放空,注入新鲜污水,然后启动电机,每隔2h取样,分析污水中vfa随时间的变化规律,结果见图2。

图2表明,在本试验条件下,短时厌氧环境并不能增加污水中vfa的量,在厌氧区放置填料则会加剧该区vfa的消耗。
根据厌氧消化理论,污水中的大分子有机物转化为vfa需要经历水解和产酸(产氢)两个过程。尽管早期的研究曾认为在此过程中兼性细菌属于优势种群,但关于生活污水污泥消化的研究指出,事实正好相反,专性厌氧细菌较兼性细菌多100倍以上。从总体上说,最重要的水解反应和发酵反应都是通过专性厌氧细菌进行的,同时由于专性厌氧细菌的生化效率很低,上述过程需要较长的水力停留时间。andrews和pearson(1965)曾利用溶解性有机和无机合成污水对厌氧发酵过程的vfa产生动力学规律进行了研究,结果表明,当 hrt =2.5 d时反应器的vfa浓度最高。
本试验所采用的 hrt =2~3 h(这与生物除磷工艺厌氧区的hrt相近),污水 cod 仅500mg/l左右。在这样的条件下,柱内实际上很难造就类似污泥消化那样的厌氧环境并培养出大量的专性厌氧菌,生物膜上的微生物主体仍为消耗vfa的兼性细菌,故而柱1的vfa数量不仅没有增加,反而消耗很快。柱2完全为污水,其微生物数量较少,所以其vfa在很长一段时间内基本上保持恒定。只是在一定时间以后,随着微生物的增殖,vfa才出现明显下降。本试验说明,就一般城市污水而言,短时厌氧区不会增加污水中vfa的量。
② 将柱1、柱2放空,从小试系统好氧区末端取3 l混合液,与3 l污水混合后一分为二地分别装入柱1、柱2,然后启动电机;两柱厌氧运行2~3 h后取出填料和搅拌桨,并同时转入曝气状态每隔30 h取样分析比较两柱释磷、吸磷特点,结果见图3。

图3(a~d)是在不同时间利用实际污水进行的四组重复性试验。由于实际污水水质的变化,图3污水中的vfa浓度是依次下降的。图3(a、c)的厌氧历时为3 h,图3(b、d)的厌氧历时为2 h。
该四组图表明:①在厌氧条件下进水vfa越高,柱1、柱2的释磷量越大,这与以往的认识是一致的。②柱1存在兼性生物膜,致使其厌氧环境较柱2更为充分。当vfa较多时,低orp水平促使柱1聚磷菌以更快的速率吸收vfa合成phb,同时释放出磷酸盐。由图可见,柱1初期释磷速率均明显大于柱2。图3(d)进水vfa最低,柱1释磷曲线一直在柱2的上方,直至厌氧段结束,柱2释磷曲线才与柱1交合。但是柱1兼性生物膜同时消耗vfa,当反应器中vfa不足时,兼性生物膜与聚磷菌对vfa的竞争就表面化了,并使柱1释磷速率迅速衰减。柱2基本上不存在这种竞争关系,故聚磷菌能长时间保持较高的释磷速率并最终在释磷总量上超过柱1。除图3(d)外,投加填料的柱1释磷总量均比柱2小,而且进水vfa越高其差别越明显,见图3(a、b)。 ③在后续好氧条件下,柱1聚磷菌过度吸磷能力明显高于柱2,当厌氧历时由3 h降为2 h时上述差别明显增大,见图3(b、d)。该现象是值得特别关注的,它表明聚磷菌厌氧有效释磷水平的充分与否,并不是决定其好氧过度吸磷能力的充分必要条件。这与目前流行的关于聚磷菌厌氧有效释磷越高,其过度吸磷能力越强的认识基本上是矛盾的。从上述现象分析推动聚磷菌好氧过度吸磷的更本质动力,可以得出的判断是,在一定范围内,聚磷菌在厌氧环境中的历时越长,环境的orp越低,促进好氧吸磷的动力越大。而就系统的除磷效果而言,释磷可能属于一种不具备充分必要性的表面现象。好氧吸磷的能量既可以来自胞内贮存的碳源(如phb),也可以从其他方面获得。这种差别当厌氧历时由3 h减为2h时变得尤其明显,表明厌氧环境对于微生物过度吸磷的极端重要性。
2.2厌氧、缺氧环境倒置对聚磷菌的影响
采用2只几何尺寸完全相同的有机玻璃柱进行对比试验,柱的有效体积均为30 l,底部设有
取样口。其厌氧、缺氧状态采用如图1(柱2)所示的可拆卸搅拌桨搅拌,电机转速为15~20 r/mi
n。好氧状态由微孔曝气头曝气,开始试验时,从小试系统好氧区末端取3 l混合液,与3 l污水混合后,一分为二地分别装入两柱。柱1初始时刻另加入适量kno3溶液,然后启动电机分别进入缺氧、厌氧搅拌状态。搅拌2 h后,再向柱2加入kno3溶液。4 h后两柱同时结束搅拌,取出搅拌桨,并转入曝气状态。因此,柱1实际是按照a2/a1/o方式运行,柱2按照常规的a1/a2/o方式运行。每隔30 min取样,分析比较两柱的po43--p和no3--n变化规律,结果见图4。由图4可以看到,柱1从零时刻加入硝酸盐起,在前2 h内实际上处于缺氧状态,反硝化、释磷同时进行。但和柱2相比,柱1前的释磷速率很低;至30 min时,释磷几乎完全停止;60 min后,随着硝酸盐基本耗尽,释磷速率迅速增大;至240 min,柱内浓度达到65 mg/l。图中a点硝酸盐上升是由于误操作引起的,有趣的是,柱1的释磷曲线也出现了点a′相应的变化。

柱2在120min时加入硝酸盐,因此其前2 h内为厌氧,后2 h基本为缺氧。柱2前2 h的释磷速率很快,至120 min时po43--p高达7.3 mg/l。120 min后由于硝酸盐的加入,聚磷菌开始吸磷,但由于缺氧状态下微生物atp产率较低,故该阶段的吸磷速率并不高。至180 min硝酸盐消耗殆尽,吸磷也基本上停止。进入曝气状态后,柱2虽重新开始吸磷,但因前面缺氧段的存在,致使其吸磷速率大大低于柱1。曝气开始时,柱1的po43--p浓度高达6.5 mg/l,柱2仅为5.3 mg/l。但至480 min,柱1的po43--p浓度为0.1 mg/l,而柱2的po43--p却为1.05 mg/l,两者相差10倍。从脱氮角度看,两者均把柱内硝酸盐全部反硝化,但柱1的比反硝化速率为4.12 mgn/(h·gvss),柱2为280 mgn/(h·gvss),柱1明显快于柱2。
从上面的讨论可以看出,将常规生物脱氮除磷工艺系统的厌氧、缺氧环境倒置,可明显改善系统的氮磷脱除效果。在倒置的a2/a1/o方式下,碳源问题仍然存在,并造成聚磷菌的释磷水平明显低于常规的a1/a2/o方式。但在该方式中,由于硝酸盐在前面的缺氧区已经消耗殆尽,因此其厌氧环境更加充分,微生物厌氧释磷后直接进入生化效率较高的好氧环境,其在厌氧条件下形成的吸磷动力得到了更有效的利用。
对常规脱氮除磷工艺来说,污泥回流比常在0.5~1.0左右,内循环比则在2.0~3.0之间。在所有参与内外循环的污泥中,通常只有占总数不到一半的回流污泥经历了完整的释磷、吸磷过程,而大部分污泥实际上没有经过厌氧阶段而直接进入缺氧和好氧环境。相应地,其所排放的剩余污泥中富磷污泥的含量实际上也只占一少部分,因而影响了系统的除磷效果。与此不同,a2/a1/o方式允许参与回流的所有污泥全部经历完整的释磷、吸磷过程,故其排放的剩余污泥含磷更高,系统的除磷效果也更好,具有一种“群体效应”优势。
在a2/a1/o方式中,缺氧段优先得到碳源,故其脱氮能力明显增强。在本试验条件下,其比反硝化速率和a1/a2/o方式相比提高50%。
从工程角度讲,a2/a1/o方式不仅具有较好的氮磷脱除能力,而且可能较传统脱氮除磷工艺更加简捷。工程上采取一定措施,使其污泥回流和内循环合并为一个回流系统是完全可能的,这对于开发简捷、高效的生物脱氮除磷工艺来说是十分有利的。
2 3 倒置a2/o工艺的特点
采用两个平行系统进行对比试验,系统1以倒置a2/o方式运行,系统2以常规a2/o方式运行。两系统的有效容积均为77.2 l,各区比例为a2(a1):a1(a2):o=1:1:2,二沉池水力停留时间为21h,非曝气区采用搅拌桨搅拌。
试验初期,从污水厂生产性曝气池取活性污泥引入小试系统,经过一个月的试运行,mlvss达2~3 g/l,出水cod降至50 mg/l以下,遂开始正式试验。试验采用的工艺参数和运行结果见表2。由于倒置a2/o工艺取消了内循环,因此其回流系统只有一个,总回流比也比常规a2/o工艺减少了20%。试验中的小流量控制比较困难,因此系统1的实际进水量稍大于系统2,这导致其实际水力停留时间略短于表2中的8 h,mlvss也相应地较系统2偏高。作为对比性试验,这种差异对于系统1略为不利。
由表2可以看出,两个系统的cod去除能力相当,并均高达90%以上,出水最高cod均在50 mg/l以下,表中系统1的出水cod略高于系统2是其实际进水量偏大所致。可以说,倒置a2/o工艺在cod去除能力方面与常规a2/o工艺相当,是令人满意的。
但值得注意的是,两系统的氮磷脱除功能有明显差异。系统1(倒置a2/o工艺)的出水tn是8.9mg/l,去除率为84.7%;系统2(常规a2/o工艺)的出水tn是14.9 mg/l,去除率为74.4%。系统1的tn去除率比系统2整整高出10%。同样还观察到,系统1的出水tp仅为0.67 mg/l,其tp去除率比系统2高出近9%。两系统出水水质的这种显着差异说明倒置a2/o工艺的氮磷脱除功能的确优于常规a2/o工艺。

表2 倒置与常规a2/o工艺运行参数 运行条件与效果 倒置a2/o工艺(系统1) 倒置a2/o工艺(系统2)
温度(℃) 29.6 29.6
hrt(h) 8 8
do(mg/l) 1.8 2.0
回流比 污泥回流 2.0 0.71
内循环 0 1.80
合计 2.0 2.51
mlvss(mg/l) 2117 1960
泥龄(d) 12 12
cod(mg/l) 进水 446 446
出水 39.9 38.7
去除率(%) 91.1 91.3
tn(mg/l) 进水 58.1 58.1
出水 8.9 14.9
去除率(%) 84.7 74.4
tp(mg/l) 进水 9.6 9.6
出水 0.67 1.51
去除率(%) 93.0 84.3

3 结论
① 就一般城市污水而言,短时厌氧区( hrt =2~3 h)并不能增加污水中vfa的量,在厌氧区设置填料将明显加剧该区vfa的消耗。
②聚磷菌厌氧有效释磷水平的充分与否,并不是决定其在后续曝气条件下过度吸磷能力的充分必要条件。而就系统的除磷效果而言,释磷可能属于一种不具备充分必要性的表面现象。好氧吸磷的能量既可以来自胞内贮存的碳源(如phb),也可能从氧化胞外的其他基质获得。
③推进聚磷菌过度吸磷的本质动力与厌氧区hrt和厌氧环境的厌氧程度有关。在一定范围内,厌氧环境的hrt越长,厌氧程度越充分,聚磷菌的吸磷动力越强。
④把常规脱氮除磷系统的厌氧、缺氧环境倒置过来,可得到更好的脱氮除磷效果。其特点在于:a缺氧区位于厌氧区之前,硝酸盐在这里消耗殆尽,厌氧区orp较低,有利于微生物形成更强的吸磷动力;b微生物厌氧释磷后直接进入生化效率较高的好氧环境,其在厌氧条件下形成吸磷动力可以得到更充分利用;c缺氧段位于工艺的首端,允许反硝化优先获得碳源,进一步加强了系统的脱氮能力。
⑤倒置a2/o工艺与常规a2/o工艺的小型系统平行对比试验表明,倒置a2/o工艺的氮磷脱除功能明显优于常规a2/o工艺,其cod去除能力与常规a2/o工艺相当。
⑥由于取消了内循环,倒置a2/o工艺在流程上更为简捷。同时,参与回流的全部污泥均经历了完整的厌氧—好氧过程,在除磷方面具有一种“群体效应”,是十分有利的。

参考文献:
〔1〕徐亚同污水的生物除磷〔j〕环境科学研究,1994,7(5):1-6
〔2〕刘至嘉提高曝气池mlss浓度的生产性研究〔j〕给水排水,1993,19(8)
〔3〕maekawa t,chun-min l,xing-dong fnitrogen and phosphorus removal for swine wastewater using intermittent aeration batch reactor followed by ammonium crystalliztion process〔j〕water research,1995,29(12):2643

F. 应该选择的泥龄,回流比,和排泥量

1,选择污泥龄。需要知道你公司废水的性质,属于何种废水,通常每种行业的废水在设计手册中都有可供参考的污泥龄(或者用F/M等其他参数来自己计算),我的建议是,你首先可以找到设计手册或从同行业的污水处理站那里了解到一些污泥龄来做参考,试着控制你公司的污泥龄﹔第二,如果找不到那些经验值的话也没关系,可以自己来找到自己公司最合适的污泥龄,并不断调整。做法很简单,假设你控制污泥龄为20天,计算排泥量,维持一周,然后每天检测水质,如果水质变差,说明泥龄设定的太短了,可以适当延长污泥龄(假设延长至30天,同时减少排泥量,不断的调整找到最合适的值)假设你设定污泥龄为20天时,水质保持慢慢的好转,然后稳定在一值上没法下降,当你调短污泥龄到15天时,COD缓慢下降,说明你就可以试着调成比20天短的污泥龄和更大的排泥量,这样慢慢的长期去调,找到自己公司最合适的污泥龄和排泥量。
2,回流比和排泥量方面就不多说了,排泥量是和污泥龄相关的,回流比方面,你因为进水负荷不足,可以维持稍高的回流比,进水300吨/天,可以维持每天回流量300吨或以上(回流比大于100%),同样可以减轻MBR的压力,避免污泥过高浓度富集。毕竟MBR的意义仅仅是获得好的过滤效果,辅助好氧池的表现。MBR池内过高的污泥浓度并不能达到很好的去除效果,一切还是要看前端好氧池的表现。

像我公司之前在调试阶段,COD进水比你略高,达到4000--5000,好氧池2500方,水量约为500--800方,设计水量最大可以达到1600,当然和你的类似但不具有可比性,设计手册上说同行业的污泥龄大约保持在20--25天合适,而在实际操作中,因为废水可生化性差的原因,如果保持短污泥龄,会造成污泥增殖速度慢,排泥过多,新生的污泥很快就被排出,无法满足处理水质的需要,最终我们调整污泥龄为50--60天为较合适,可以达到稳定的水质,长期的运行表明是正确的。你可以参考去找到你自己公司最合适的运行参数

G. 污泥泥龄一般是多少天生长周期,剩余污泥排放该如何控制

确定污泥泥龄需要知道需要控制的曝气池污泥浓度MLSS,这个确定了(也就是池内一共多少污泥确定了),就可以通过调节排泥量来计算污泥龄(排光所以污泥需要的时间)了。
泥龄的控制是需要根据处理目的来的,股神说的对。如脱氮工艺要求泥龄大于10天(长泥龄),而除磷工艺低于10天(短泥龄),脱氮除磷工艺一般15-20天。
现在很多污水处理厂的污泥排放是个问题,没地排。

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